正文 如何發揮資源效能降低燒結成本(2 / 2)

2.4.2 合理調整燒結燃料結構和配比

為穩定燒結用燃料結構,宣鋼煉鐵廠製定了360m2燒結機實施全焦粉燒結的技術措施,並規定在焦粉量受限的情況下需增配煤粉時,嚴格按煤焦比按1:3的比例使用。為保證合理的燃料比,將燃料比先設定在4.2%~4.8%,再根據入燒結構的變化,適當摸索適宜的燃料配比,且燃料調整幅度每次不得超±0.2%。

2.4.3 完善工藝設施,改進技術操作,控製適宜的燃料粒度

燃料粒度應與混合料中含鐵原料粒度相適宜,粒度過大或過小都不利於燒結過程的進行。在控製燃料粒度的工藝技術改進中,一是通過加強對燃料的破碎管理,增設燃料預篩分係統,解決粒度偏大和合格率偏低問題。二是針對燒結外粉率偏高的入燒結構條件,確定燃料-3mm控製標準,嚴格控製燃料粒級過粉碎,燃料-1mm小於35%,延長高溫保持時間,改善燒結過程。三是嚴格貨位存放管理,做到分品種、分質量堆放,保證燃料的分破、分用。

2.4.4 蒸汽預熱混合料,提高料溫

回收環冷機高溫段的熱廢氣生產蒸汽,通入混合料倉預熱混合料,並采取混合機添加水加熱、紅泥蒸汽預熱等措施,在保證蒸汽溫度和壓力條件下,保證混合料溫度達到56℃以上,降低過濕層對燒結生產影響。

2.5 推行標準化操作,改善技術指標

製定完善了燒結標準化操作手冊,通過強化工藝標準操作,對燒結機機速、料層厚度(確保厚料層)、料麵的壓料、終點控製、點火溫度等方麵進行量化控製,對入燒水分、燃料粒度進行崗位測定,提高了職工技能及信息反饋的及時性、準確性。在此基礎上,進一步加強工藝監督及考核,實行工藝跟蹤及抽查製度,促進了燒結礦質量指標的穩定。

2.6 實施燒結生產的減量化

產能過剩、需求不足是造成近年鋼鐵行業疲軟的主要原因之一,搞好產需平衡、執行以銷定產,是目前鋼鐵企業爭取利潤空間的主要應對措施。宣鋼燒結生產陸續淘汰了能耗高、產量低的小燒結係統,形成以兩台360m2燒結機為主要生產線的現代化燒結係統,並將替換的富裕勞動力安排到其他生產車間,降低了勞動力成本支出;另外,燒結係統還根據高爐生產情況適時限產停機,減少了耗能費用支出。

3 結論

降本增效是每個企業增強競爭力的源動力,它需要創新與積累並重。宣鋼公司在燒結生產中,以滿足高爐冶煉需求為落腳點,通過深層地對標挖潛,尋求降成本的微小空間,實現了降低成本與保證質量並重的目的,推動本企業燒結生產技術進步。

參考文獻

【1】薛俊虎,等.燒結生產技能知識問答【M】.冶金工業出版社,2004.

【2】張子元,等.對鐵礦燒結若幹問題的探討【D】.2009年度全國燒結球團技術交流年會論文集,2009,4.