理論研究
作者:王素濤
摘要 宣鋼煉鐵廠根據燒結生產實際,分析影響燒結礦成本的主要因素,從降低原主料成本、節約燃料消耗,改進工藝技術操作入手,實現燒結礦質量穩定、生產效益最大化。
關鍵詞 因素分析;燒結成本;降低措施
中圖分類號TF046 文獻標識碼A 文章編號 1674-6708(2011)49-0065-02
0 引言
近年,我國鋼鐵行業的供需矛盾日益加劇,伴隨勞動力、原燃料價格的上漲使國內鋼鐵行業的利潤水平不斷下降,多數鋼鐵企業都處在微利狀態。為應對高成本壓力,宣鋼采取一係列節能降耗措施,最大限度降低產品成本,積極贏取利潤空間。燒結生產作為鋼鐵工業能耗較大的工序,重點針對原燃料質量劣化的實際,從工藝技術改進入手,推行“減量化”、“資源化”、“再利用”,在保證燒結礦質量的同時實現煉鐵生產的效益最大化。
1 影響燒結成本的因素分析
從燒結礦生產成本構成看,原主料和燃料、動力成本占燒結總成本的90%以上,而工資及附加費、製造費用僅占不足10%。同時,分析整個燒結生產成本的控製過程,原主料成本和燃料、動力成本兩項因素存在較大不確定性,二者的變動直接影響整個生產成本的完成;特別是原主料成本,它的大小與當期的原主料質量、入燒結構、生產狀況等密切相關,因此,降低燒結礦成本應該主要從降低原主料成本和燃料、動力成本上下功夫。
2 降低燒結成本的主要措施
2.1 消化庫存原燃料,最大限度減少資金占用
從2008年下半年,隨著鋼材價格的一路下跌,宣鋼公司的生產經營困難重重,特別是高價原料的高庫存量帶來的成本負擔異常沉重,直接影響後續的生產效益。宣鋼在燒結生產中采取最大限度利用庫存原料資源進行生產,減少資金占用,降低原料成本。在入燒結構中一改多年的大比例精粉燒結,將精粉率由過去的35%~40%降低到10%左右,並增加外粉比例至45%,最大限度消耗庫存外粉,使當時價格相對較高的精粉進廠量降至曆史最低,大大降低了原料的采購和庫存成本。
2.2 大比例配加低品質外粉
進入2009年上半年,麵對外粉價格一度較低,宣鋼加大外粉采購。在燒結生產中充分利用低品質外粉,使燒結外粉比例保持在45%左右,並進行了多種外粉大比例配燒生產實踐,從確保混合料水、碳穩定,加大料層厚度,采用較高的燒結礦堿度等方麵改進操作,在降成本的同時保證了燒結礦質量。
2.3 最大程度實現固體廢棄物的再利用
近年,宣鋼通過工藝改進,對高爐煉鐵和轉爐煉鋼生產中產生的煙塵、粉塵等排放物以及地皮雜料、軋鋼皮(鐵鱗)、鋼渣等固體廢棄料進行回收利用,並逐步加大混勻雜料的使用力度,入燒混勻雜料配比從過去的7%提高到13%左右,取得明顯的經濟效益和社會效益。
2.4 發揮資源效能,降低燒結固體燃耗
2.4.1 優化工藝參數,合理控製燒結礦FeO
燒結礦FeO是衡量一個企業燒結技術水平的重要標誌。燒結礦的FeO與配碳量成正比關係,一般FeO每升高1%~2%,配碳增加約1%。長期以來,宣鋼在燒結生產操作中為保轉鼓強度,燒結礦FeO含量控製較高,不僅造成燒結固體燃耗增加,而且影響燒結礦還原性。隨著操作觀念的更新,近年不斷開展降FeO攻關,在實際生產中采取厚料層、低配碳、低水分操作,保證燒好燒透等措施,在保證燒結礦強度達到79%的前提下,將燒結礦FeO控製標準由8.5%~10.5%降至8%~9%,使燒結固體燃耗相應降低。