1.8 密封不良
分離筒蓋與分油機的活動底盤之間的主密封環未壓緊或損壞,引起密封不良,而導致水封水泄漏,最終引起出水口跑油。
從上麵的分析可以知道,上述各因素都有可能導致故障的發生,但它們所產生的故障現象各不相同。我們應對分油機的跑油故障進行具體地分析,從現象中找出真正事故原因。
2 故障現象分析及排除
2.1 故障現象
在實訓過程中,先要求學生對重油分油機進行拆洗、檢查,後按要求裝複。在啟動試用後,發現該分油機不能進行正常分油。故障現象為:啟動分油機待電動機達到正常的轉速後,分油機進行水封,開始供油,分油機工作正常,出油口有油流出,但在幾分鍾後,很快發現了油從出水口流出。當時隨即停分油機,並對分油機進行自動排渣。然後又對分油機進行分油操作,仍然是先正常分油,後不久就出現了出水口跑油的現象。當時和學生一起仔細地檢查了電動機的轉速,進油的溫度,以及高置水櫃的水位後,又按正確的步驟,重新啟動重油分油機,依然如此。故障出現後,先是拆下濾器進行了清潔,然後再把摩擦片全部更新。考慮到配水係統的水垢阻塞會引起跑油,又對分離筒解體對配水盤上的水垢進行了清潔,清通了泄水孔,檢查複位彈簧等部件。
2.2 故障分析
從故障的現象中,發現分油機能夠進行分油,而且在正常分油後不久發生出水口跑油現象,從這個現象可以確定以下幾點。
(1)配水係統沒有問題,工作水也不存在泄漏。說明分離筒蓋與滑動底盤已經密封完成,否則引入的水封水將直接從排渣口跑掉,也不會在啟動後看見出水口有水流出來。工作水泄漏直接導致的後果如1.3所分析是從排渣口跑油,而不是出水口跑油。因此,配水盤水垢髒堵、“泄水”孔堵、複位彈簧不複位、塑料堵頭密封不嚴、立軸下沉等都不是引發本次故障的直接原因。
(2)在當時情況下,對油溫、水櫃水位、油閥等直觀的工況做檢查,這些都是正常的,應不是引發故障的原因,而且測速結果表明電機摩擦片也沒有問題,至於操作方麵都是按規範要求的,所以不可能破壞水封引發故障。
(3)油品、比重環對水封有影響,但是油品沒有變化,比重環沒有更換,故不存在由比重環不當而引發故障的可能性。
從分油機轉速正常,開始分油是正常的這一點,可以說明水封開始已經正常的建立起來了,不久之後之所以發生出水口跑油,是因為水封水在不斷地減少,即產生了分界麵外移的現象。根據結構分析,這主要是由於分離筒與活動底盤之間的主密封環密封不良所引起的。
主密封環就是水封水的密封環,它位於分離筒蓋上,它的作用是阻止水封水泄漏,當滑動底盤被工作水托起來,貼合在分離筒蓋上後,靠它密封貼合麵。如果主密封環損壞不能進行有效密封,就會使分離筒內液體與排渣口相通,引入的水封水在極高的轉速下產生極大的離心力,使水從分離筒與活動底盤之間的空隙中迅速泄漏,即從排渣口跑掉,無法建立起正常的水封,在分油的過程中也會使油從排渣口跑掉。
由於主密封環隻發生較小泄漏,在建立水封時進水量也大,主密封環的微小泄漏不會使水封水不足,所以引水一進入分離筒就馬上建立起水封,但在以後的分油過程中,隨著水封水不斷的泄漏,而從油中分出來的水比較少且不足以補償泄漏的水,使水封水很快顯得不足,最後導致水封水不能封住燃油,使燃油大量地從出水口流出,這就是為什麼開始時分油機能夠正常分油,在正常分油不久就從出水口大量跑油的原因,從理論上是有依據的。
2.3 故障排除
在理論上找到根據之後,對分油機進行解體檢查,特別是該主密封環表麵光滑程度,發現該環側麵有被挖過的痕跡,這是錯誤拆卸主密封環所造成的,原因是學生在解體完分油機後對各個部件做了檢查和清潔,考慮到主密封環已經用了很長一段時間,在裝上新環後,發現新主密封環與環槽貼合得不是很好,又把新的取出而重新換上舊環,在這個過程中,由於拆卸的方法不當,造成了主密封環微小損傷而不能進行有效密封,從而導致了分油機出水口跑油的故障。在主密封環貼合麵的背麵有一圈圓形的小孔,斜向上直通環槽,這些小孔是專門用來正確拆卸主密封環的。如果用尖銳的硬器來拆卸密封環,則密封環很容易損傷,密封效果下降甚至無法密封。