正文 西門子PLC係統在西南不鏽鋼熱連軋退火酸洗段中的應用(1 / 2)

應用技術

作者:張金明,倪雲濤,李波

摘要 本文介紹的是西門子PLC自動控製係統在熱連軋退火酸洗段應用。本文著重闡述了西門子PLC控製係統在熱連軋退火酸洗段的控製及應用過程,達到生產自動化控製程度設計要求。

關鍵詞 PLC;溫度調節;可靠性;自動化

中圖分類號TF7 文獻標識碼A 文章編號 1674-6708(2011)48-0165-02

0引言

西南不鏽熱軋連退酸洗段基礎自動化PLC控製係統,本著“低投入、多功能、高效益”為前提,遵循可用性、先進性、可靠性、可維護性、安全性及開放性的原則,遵循行業標準和規範,要充分兼顧主體設備與其他係統對本係統的需求。注意借鑒相關工程成功的經驗,在引進先進技術、設備時既要堅持先進、適用、成熟、可靠的原則,又要盡量減少功能冗餘。為提高熱軋連退酸洗線產品質量奠定基礎。

1係統配置概況

基礎自動化係統采用西門子公司最新型PLC S7-300及ET200遠程站係列產品。SIEMENS S7-300係列產品功能強大,配置靈活,有如下突出特點:

1)高速:在程序執行方麵,極短的指令執行時間使S7-400在競爭中脫穎而出;

2)堅固:即使在惡劣、不穩定的工業環境下,全封閉的模板依然可正常工作;無風扇操作降低了安裝費用;在運行過程中,模板可插拔;

3)功能完善、強大:允許多CPU配置,功能更強、速度更快。同時,配有品種齊全的功能模板,充分滿足用戶各種類型的現場需求;

4)強通訊能力:分布式的內部總線允許在CPU與中央I/O間進行非常快的通訊,P總線與輸入/輸出模板進行數據交換。K總線將大量數據傳送到功能 模板和通訊模板。

ET200M是一個模塊化的I/O站,具有IP20的保護等級。它可以采用S7-300可編程控製器的信號模板和功能模板進行擴展。由於它可連接的模板範圍很廣,因此,ET200M適合於完成特殊的和複雜的自動化任務。ET200M是PROFIBUS-DP現場總線上的一個從站,最大的傳輸速率是12Mbps。

這套PLC係統設計一台S7-300的CUP,下麵掛8個ET200M I/O遠程站,係統控製包括:酸洗硫酸段係統、混酸一區係統、混酸二區係統、1-4#刷洗係統、新酸站係統、脫氮係統。

2 PLC係統在本項目中實現的主要控製回路

2.1換熱器溫度控製

酸洗用的酸溫度將通過介質流經一個換熱器來調節,並且在換熱器出口測量其溫度。根據實際溫度值和指定的設定值之間的偏差來給出控製器的輸出,操作對應的控製閥來調節進入換熱器的蒸汽或者冷卻水的流量,這也是一個經典的PID調節方式,換熱器出口酸的溫度控製對於酸洗的效果有直接的影響,其換熱器工藝決定加熱升溫較慢,1℃需要半小時,在PID的調節下能達到很好的效果並且能確保生產過程中溫度的相對恒定。

2.2直接加熱的溫度控製(蒸汽噴射)

這裏的溫度(例如:衝洗水溫度)將通過直接蒸汽噴射元件來調節。實際的溫度由一個安裝在適當位置的 Pt100 熱電阻測量。根據實際溫度值和指定的設定值之間的偏差來給出控製器的輸出,操作對應的控製閥來調節進入噴射孔的蒸汽流量。