正文 節能降耗、減汙增效的實踐與探索(1 / 2)

節能降耗、減汙增效的實踐與探索

能源環境

作者:曹水明

杭州欣陽三友精細化工有限公司原以染料合成濾餅生產為主,“三廢”排放量較大。為適應環保和推行循環經濟的需要,我們投資552萬元,通過產品結構調整,建立物化、電解、生化汙水處理係統,采用新工藝、新方法,有效地降低了COD濃度,大幅度減少了“三廢”排放(目前的廢水COD排量隻相當於原來的7%),降低了能源消耗,減少了用水量,提高了經濟效益。經測算年節能86萬元,節水13.5萬噸,減汙101萬噸。

一、新建汙水處理係統,對環境綜合治理

根據退低進高、減汙增效、節能降耗的思路,我們對產品結構進行了重大調整。建立清汙分流、雨汙分流係統,新建500t/日汙水物化、電解、生化係統,對原有廢水處理係統進行改造、設置事故應急儲存處理設施,安裝廢水在線監測係統、廢水納管進網排放,建立廢氣收集處理係統,拆除15處影響觀瞻的鋼結構棚子,對廠區進行綠化美化,廠房圍牆粉刷塗料。

二、調整產品結構,做好清潔生產

實施清潔生產和循環經濟是我國實現可持續發展的要求,也是我廠生存和發展的要求,我們對此非常重視,提出了“安全、環保第一,品質第二,效益第三”的方針。全廠班子成員和全體員工對此形成高度一致的看法。

我廠由於生產分散染料及其中間體,產品較雜,產量較大,因此汙染較嚴重。為了從根本上解決“三廢”問題,我們先後外遷兩條分散橙P生產線,停止5000t/年的合成染料濾餅生產,由原來的3000t/日、COD7000汙水排放量,降至目前的200t/日餘噸,COD400,隻相當於原COD排量的1%,濾餅采用外購粗品,僅保留精製工序,基本實現零排放。新上汙染小或無汙染的PS-581,從而在源頭上解決了“三廢”問題。我們對每一個產品、每一道工序進行專人負責開發和試驗,如采用亞硝酰硫酸工藝減少水洗工序等,取得了顯著的成效,和去年同期相比,噸產品平均耗水率下降50%,全廠COD排放總量下降了99%(包含減產部分),產品得率平均提高2%。

公司化大力投資預處理設施,采用較先進的電解工藝處理高濃度有機母液廢水,使母液水COD大幅度降低並提高廢水的可生化性,達到進入生化處理的要求。現在我們又停止了廢水、廢氣排放量大的分散橙P、5000噸/年的合成染料生產,大幅度地減少了“三廢”排放,停用電解中轉池兩隻,泵三台,改泵送為自流三處,節約了能源消耗,減少了勞動力成本。

根據國內清潔生產試點經驗,加強管理是所有方案中最重要的低費和少費方案,約占清潔生產方案總數的40%,因此企業進行清潔生產,必須首先從加強管理入手,建立公司—車間—班組三級環境管理網絡。在現有企業管理製度的基礎上完善清潔生產管理製度,建立清潔生產培訓計劃,製訂企業清潔生產激勵機製,對於積極實行清潔生產並做出成績的車間、部門及時獎勵,並在廠內的宣傳窗公開表揚,目前企業已建立了清潔生產和節能審核考核方案,並每年評選清潔生產先進個人和先進集體。