正文 PASSIM卷接包機組集中除塵係統優化與實踐(2 / 2)

根據“鋼板風道摩擦阻力線算圖”*及上述公式得出下列計算數據表(最大阻力支路) :

由計算結果得出係統的阻力為6615.3Pa,已超出了風機所提供的風壓4343Pa,能力不足,使PASSIM80卷接機組排風口產生正壓,致使粉塵在車間內逸散。

b)管道的管徑選擇、布局及壓損分析:

原係統除塵管路是分為2條幹路分別進入除塵器的,每條幹路的管徑分別為Φ320,管路壓力損失1612.8Pa;經除塵器之後至排放口管徑為Φ320,管路壓力損失1343.0Pa;支路Φ250管路壓力損失888.4Pa;此三處管道阻力很大,設計不合理。

綜上所述,原係統工作不正常的主要原因是,管網設計不合理。

三、除塵係統的優化設計及改造

1、新係統需滿足5套機組集中除塵工作要求

風機能力計算:每套卷接機組的風量為3000-3300m3/h,現在係統又增加一套設備共5套,係統總風量為16500m3/h,在風機的風量範圍內。

2、管路係統的優化設計:

對原係統管網壓力損失大的局部管網進行改造,依據管網的摩擦阻力特性優化設計為:2路Φ320幹管合並為一根Φ500主管道進入除塵器;排放管道管徑由原來的Φ320變為Φ500;在另一支路上再加一組ZJ19E卷接機組,並對該支路進行優化設計。

PASSIM80卷接機組集中除塵係統圖

3、優化後的係統組成及工作參數

通過優化設計管路後,係統增加了一台工藝設備,根據“鋼板風道摩擦阻力線算圖”—圖(20-9)*及上述公式得出係統阻力(最大阻力支路)為3967.1Pa,風量為16500m3/h,在原係統風機、除塵器的工作範圍之內,除塵係統主機滿足要求。

4、工程的實施:

根據優化設計方案執行,管道鋪設沿原管道布置線路布置,位置不變,除塵器、風機和消音器不需要改動,管道做局部更換,係統內增加一組ZJ19E卷接機組。

四、結論

經過優化設計、係統改造後,從根本上改善原有的除塵效果差的問題,在不加大除塵係統的基礎上增加一套機組的除塵配置,節省了再建除塵係統的投資成本。係統除塵效果良好,運行穩定,機組除塵符合運行標準。

由此次的改造可以看出,除塵係統的管網設計是極其重要環節,科學的設計管路係統,能使係統設備達到最優良的配合,使除塵係統更加穩定的工作,發揮設備的效能,降低能耗、節約設備改造投資。

參考文獻

[1]《工業通風除塵技術》中國建築出版社/1984.8第一版