正文 軸流一次風機失速與喘振分析及處理(3 / 3)

3)由於一次風量波動大,送、引風機動調切手動調整負壓及氧量穩定。

4)加強石子煤係統的排放,適當開大熱、冷一次風調整擋板,減少一次風道阻力,防止磨煤機堵煤。

5)一次風機出口風溫也可作為判斷喘振的重要依據,喘振時風溫有較快增長,當喘振逐漸消失時,風溫快速降低至正常環境溫度。

6)喘振消失,並一次風機時,負荷一定要降至400MW以下,一次風母管壓力10KPa以下,防止一次風機並不上或再次出現喘振。

7)處理過程中,盤前分工明確,風煙、燃燒、汽水、各主要人員加強協作,及時監視其餘各畫麵參數。

8)在風機發生喘振並調整無效時,應立即停止喘振風機運行,防止因喘振、發熱等造成設備損壞。

4、預防一次風機失速的措施

針對上述三次典型的一次風機失速過程,為保證一次風機運行在穩定區域,從根本上防止失速、喘振的發生,各專業不斷優化,采取了以下措施:

1)從這三次失速過程可以看出,一次風壓高是失速發生的根本原因,由於一次風壓是根據機組有功功率進行滑壓運行,在滿足磨煤機最大出力的前提下,熱工人員將3、4號爐一次風壓滑壓曲線由200MW-660MW對應10-14KPa,分別修改為8.5-9.5KPa,從而徹底避免一次風機運行在高風壓區域。

2)平均每台磨煤機煤量45T/H以上時,要求熱一次風門開度保持60%以上,一次風母管壓力與磨煤機入口風壓小於1Kpa,防止一次風道阻力大,造成風機失速。

3)將磨煤機出口溫度高跳磨煤機,關熱一次風截門的定值由120℃修改為130℃。防止由於斷煤,跳磨等,磨煤機出口溫度高熱一次風截門突然關閉,造成一次風壓突升的發生。

4)給煤機斷煤、跳閘或正常停運後,冷、熱一次風調整擋板調節不可過快。

5)機組運行中保持所有的磨煤機冷一次風截門處於開啟位置,為保證鍋爐燃燒穩定,除底層未運行磨煤機外,上層未運行磨煤機出口擋板保持開啟位置。

6)從這三次失速可以看出,負荷450MW左右,平均每台磨50T/H以上時,風機極易發生失速,因此煤量大時及時啟動備用磨煤機顯得十分關鍵。

7)協調控製或手動加負荷速率不要過高,防止磨煤機煤量短時增加過多造成堵煤,並加強磨煤機及一次風機各參數監視。

8)運行中盡量保持兩台一次風機的出口壓力、電流一致。停運一台或並列第二台一次風機時,動葉偏差不要長時間大於15%,將機組負荷降至360MW,維持一次風機母管壓力最大不超過10Kpa。

9)空預器滿負荷運行時煙氣側壓差設計值1Kpa,由於脫硝係統的投入,且機組長時間低負荷運行,硫酸氫氨在空預器中沉積,造成空預器堵塞,壓差常常達到2KPa以上,針對這種情況,運行中空預器投入連續吹灰;盡量通過燃燒調整降低脫硝反應器入口氮氧化物,減小氨氣的噴入量;每逢機組停運,及時衝洗空預器受熱麵;目前正在嚐試空預器運行中在線高壓水衝洗,通過這些方法來減緩空預器堵塞。

5、結束語

通過以上方法處理,一次風機失速問題至今未再發生,但由於風機失速與喘振不僅僅與製造、安裝有關,還涉及到煤質、設備改造、熱工邏輯及運行調整異常,鍋爐尾部空氣預熱器漏風減少、受熱麵積灰嚴重、風門誤關或煤量突增堵磨等各個方麵原因,運行人員隻有在平時的操作中加強對運行參數的監視和分析,通過積極正確的調整,不斷總結改進,才能有效地避免喘振現象的發生。

參考文獻

[1]《泵與風機》,水利電力出版社,郭立君.

[2]《軸流風機》,水利電力出版社,楊詩成.

[3]軸流風機失速與喘振分析,李春宏,國華浙能寧海電廠.

[4]許昌禹龍發電有限責任公司,二期2×660MW機組集控運行規程.