1?故障現象
一台1997年出廠的康明斯柴油機,該柴油機在7500h大修後工作至8530h就出現了熄火困難故障,熄火時間長達40s左右。
2?診斷排除
引起熄火困難的原因較多,但其實質則是燃油係統中噴油器計量孔前的油壓偏高,超過了熄火油壓所致。導致噴油器計量孔前的油壓偏高的原因有以下幾點:
(1)停機電磁閥關閉不嚴。
當啟動開關旋至關閉位置後,停機電磁閥的電磁線圈失去電流,吸力消失,停機電磁閥的閥片在彈簧片的推力作用下關閉油路,使發動機熄火。若電磁閥關閉不嚴,則會繼續向燃油道供油,使噴油器計量孔前的油壓不能及時降至熄火油壓,從而造成熄火困難。電磁閥關閉不嚴的程度不同,則熄火時間的長短也不同,可達幾十秒,甚至數分鍾。
停機電磁閥關閉不嚴,除加工製造的原因外,與燃油的清潔度有很大關係。當燃油清潔度低時,雜質會侵入電磁閥,將閥片墊起或使其運動卡滯,造成關閉不嚴;雜質也可能是在保養過程中不注意油路的清潔而直接侵入。由於電磁閥關閉不嚴而造成熄火困難時,往往可以加大油門以衝擊閥片,使之關閉油路而使發動機馬上熄火。
(2)回油單向閥關閉不嚴。
回油管回油至燃油箱上部,位置高於噴油器計量孔,回油單向閥如因雜物或毛刺阻礙而導致關閉不嚴,則油管中的柴油會反壓至缸蓋中的回油油道,並通過噴油器回油孔和環形油道,最終到達噴油器的計量孔前,造成壓力高於熄火油壓,導致產生熄火困難故障。但因回油管中燃油較少,故造成的不熄火時間較短,大約30s即可熄火。
(3)噴油器中間O形圈因破損而漏油。
噴油器插入缸蓋後,3隻O形圈中的中間O形圈將缸蓋中的油道分隔為進油道和回油道(上部為回油道)兩部分。因進油道的油壓高於回油道的油壓,當中間O形圈破損後,進油道的油就會漏入回油道,從而增加回油道中的壓力。當停機熄火時,回油道中的壓力就會反壓到進油道中來,使噴油計量孔前的油壓不能及時降至熄火油壓,從而發生熄火困難。熄火時間的長短視O形圈破損的嚴重程度而異。
(4)噴油器鋼球止回閥落座不實、密封不嚴。
當噴油器的鋼球止回閥落座不實、密封不嚴時,鋼球止回閥不開啟,導致噴油器計量孔前的油壓增大,從而發生熄火困難。
該故障原因和上述4種故障原因不同,當某缸噴油器的鋼球止回閥落座不實、關閉不嚴時,隻影響這一缸噴油器計量孔前的油壓,其他無故障缸不受影響。若6隻噴油器中隻有1隻發生故障,則熄火困難時隻有1個缸在工作;若有2隻噴油器發生故障,則有2個缸工作,依此類推。因為該故障有個別性,故檢查時可用“斷缸法”進行檢查,或卸掉高壓油管後觀察是哪個缸在工作。但PT燃油係統不像Bosh燃油係統那樣容易實施“斷缸法”。根據經驗,可用工具將噴油器柱塞驅動搖臂用力抬起,使其一直壓在油杯上,柱塞不能運動,從而無法計量燃油,無法進行噴油工作,以達到斷缸的目的。