當用“斷缸法”檢查時,故障缸的熄火時間應明顯發生變化,或達到正常的熄火時間。
按照“由簡到繁”的原則逐步進行了檢查排除,即先清洗了停機電磁閥,又清洗了回油單向閥;將噴油器按缸號兩兩拔出,觀察噴油器O形圈有無損壞;用柴油清洗噴油器,使其止回閥鋼球落座可靠(由於缺乏專用工具,沒有拆開噴油器觀察);甚至將6隻噴油器同時拔出,更換了全部O形圈並多次清洗了噴油器內部。但安裝後試驗,均未達到排除故障的目的,為了觀察噴油器對熄火的影響,反複進行了試驗,試驗結果。
Ⅳ缸和Ⅴ缸停缸後熄火時間最短,說明這兩缸噴油器出故障的可能性最大;Ⅱ缸停缸後熄火時間最長,說明Ⅱ缸噴油器出故障的可能性最小。於是,又進行了停止Ⅳ缸與Ⅴ缸工作的斷缸熄火試驗,但結果令人失望,熄火時間為18s。為了探查究竟更換幾隻噴油器才能排除故障,又做了兩次單缸停缸試驗,試驗結果。
各缸對熄火時間的影響基本一致,說明可能要更換5個噴油器才能見效。最後,更換了除Ⅱ缸以外的所有噴油器,並對噴油器的柱塞行程及氣門間隙進行了調整。調試後試機,熄火時間保持在3s之內,至此才徹底排除了故障。
3 結果分析
康明斯柴油機PT燃油係統是依靠電路係統中啟動開關的關閉來熄火停機的。當啟動開關旋至關閉位置後,柴油機應在7~10s內熄火停機,若熄火時間超過10s,則視為熄火困難。
根據實際經驗可以得出幾點結論:由於停機電磁閥關閉不嚴而造成的熄火困難是比較常見的故障;由於噴油器止回閥鋼球落座不實、密封不嚴所造成的熄火困難故障也不容忽視,目前市場上噴油器止回閥本身的加工存在質量問題,多為不合格產品,造成剛裝機使用不長時間後就會出現熄火困難和怠速不穩現象;由於噴油器中間O形圈破損和噴油器止回閥落座不實、密封不嚴造成熄火困難故障時,過多地消耗了缸蓋油道中的燃油,因而在下次啟動時也會不同程度地造成啟動困難,這也是這兩種故障原因的特點之一;柴油箱的加油蓋上有小孔與外部相通,該小孔堵塞後會影響油箱中的壓力,從而對PT燃油係統的壓力帶來影響,有時也會引起熄火困難或加速無力的現象。總之,PT燃油係統是靠燃油壓力和供油時間來調節噴油量的,任何原因引起噴油器計量孔前壓力發生變化,都會引起柴油機工作狀況的變化,熄火困難故障的發生和排除也反映了這一問題。
當用“斷缸法”檢查時,故障缸的熄火時間應明顯發生變化,或達到正常的熄火時間。
按照“由簡到繁”的原則逐步進行了檢查排除,即先清洗了停機電磁閥,又清洗了回油單向閥;將噴油器按缸號兩兩拔出,觀察噴油器O形圈有無損壞;用柴油清洗噴油器,使其止回閥鋼球落座可靠(由於缺乏專用工具,沒有拆開噴油器觀察);甚至將6隻噴油器同時拔出,更換了全部O形圈並多次清洗了噴油器內部。但安裝後試驗,均未達到排除故障的目的,為了觀察噴油器對熄火的影響,反複進行了試驗,試驗結果。
Ⅳ缸和Ⅴ缸停缸後熄火時間最短,說明這兩缸噴油器出故障的可能性最大;Ⅱ缸停缸後熄火時間最長,說明Ⅱ缸噴油器出故障的可能性最小。於是,又進行了停止Ⅳ缸與Ⅴ缸工作的斷缸熄火試驗,但結果令人失望,熄火時間為18s。為了探查究竟更換幾隻噴油器才能排除故障,又做了兩次單缸停缸試驗,試驗結果。
各缸對熄火時間的影響基本一致,說明可能要更換5個噴油器才能見效。最後,更換了除Ⅱ缸以外的所有噴油器,並對噴油器的柱塞行程及氣門間隙進行了調整。調試後試機,熄火時間保持在3s之內,至此才徹底排除了故障。
3 結果分析
康明斯柴油機PT燃油係統是依靠電路係統中啟動開關的關閉來熄火停機的。當啟動開關旋至關閉位置後,柴油機應在7~10s內熄火停機,若熄火時間超過10s,則視為熄火困難。
根據實際經驗可以得出幾點結論:由於停機電磁閥關閉不嚴而造成的熄火困難是比較常見的故障;由於噴油器止回閥鋼球落座不實、密封不嚴所造成的熄火困難故障也不容忽視,目前市場上噴油器止回閥本身的加工存在質量問題,多為不合格產品,造成剛裝機使用不長時間後就會出現熄火困難和怠速不穩現象;由於噴油器中間O形圈破損和噴油器止回閥落座不實、密封不嚴造成熄火困難故障時,過多地消耗了缸蓋油道中的燃油,因而在下次啟動時也會不同程度地造成啟動困難,這也是這兩種故障原因的特點之一;柴油箱的加油蓋上有小孔與外部相通,該小孔堵塞後會影響油箱中的壓力,從而對PT燃油係統的壓力帶來影響,有時也會引起熄火困難或加速無力的現象。總之,PT燃油係統是靠燃油壓力和供油時間來調節噴油量的,任何原因引起噴油器計量孔前壓力發生變化,都會引起柴油機工作狀況的變化,熄火困難故障的發生和排除也反映了這一問題。