正文 300MW循環流化床鍋爐經濟運行措施分析(2 / 2)

(2)流化風機出力的降低。風水聯合冷渣器需消耗流化風,影響流化風機電耗,且需多台流化風機同時運行,才能滿足出力要求;冷渣器冷卻效果差,冷卻水基本無溫升,冷渣泵也是耗電大戶。將風水聯合冷渣器更換為滾筒式冷渣器,冷渣器冷卻水改為凝結水,並取消風水聯合冷渣器的流化風及冷渣泵。從運行的情況來看,運行狀況良好,排渣溫度很容易控製在150℃以下,冷渣泵可以停止運行,而且較之前可以減少一台流化風機即可滿足出力要求,流化風機電流降低90A,加上冷渣泵電流30A,總電流下降120A,經濟運行效益顯著。

(3)二次風機和引風機出力的提高。300MW循環流化床鍋爐的空預器,在設計上采用四分倉結構,二次風道兩側分別是煙氣和一次風通道,由於循環流化床鍋爐一、二次風壓高,特別是一次風壓,正常運行達到20kPa以上,空預器中漏風嚴重。鍋爐空預器平均漏風率達到了15%以上。為改善空預器漏風狀況,完善空預器密封扇形板,采用自動調節,效果顯著,鍋爐空預器漏風率從15.8%降至6.2%,且—次風機、二次風機、引風機電流均有一定幅度下降,滿足經濟運行要求。

3.提高汽溫合格率

汽溫調節是影響鍋爐經濟運行的一個重要方麵,目前該鍋爐由於氣溫控製存在著諸多問題,因此氣溫溫合格率僅為75%,並且超溫現象時有發生,直接影響機組的安全運行和經濟性,必須提高循環流化床鍋爐的氣溫合格率,以實現鍋爐的經濟運行,通過筆者的發現,汽溫控製主要存在以下問題:外置床錐型閥不能投入自動調整,運行人員操作量大,床溫、汽溫的調整往往不能兼顧,容易引發超溫事故;鍋爐熱容量大,負荷變動時滯後性強,汽壓煤量波動大,造成溫度波動;係統複雜,調節變量多,影響因素多,主蒸汽有6個減溫水調整門,再熱蒸汽2個,還有4個外置床入口錐型閥,自動調節係統調節品質欠佳;床溫調節對汽溫影響大,特別是單側給煤線故障時,床溫波動幅度大,導致汽溫隨之波動。針對這些問題可以采取以下改進措施:優化協調、燃煤自動調節邏輯,盡可能減小由於煤量、汽壓波動給汽溫調節帶來擾動;增加汽溫調節的負荷前饋,升負荷時增加減溫水,反之減少減溫水;優化床溫自動調節邏輯,設置床溫自動調節死區為8℃,外置床入口錐型閥自動調節區間為5%~35%,減小外置床入口錐型閥調節頻度,預防事故情況下錐型閥過調,減小對汽溫調節的影響;製定不同工況下汽溫控製措施,加強異常工況手動幹預效果。通過以上改進措施,主、再熱蒸汽汽溫的合格率穩定到了99%,充分保證了鍋爐的經濟運行。

4.結語

通過采取文章所述的各項優化措施,該循環流化床鍋爐實現了經濟運行,不僅保證了運行的安全性,還提高了運行的經濟性,節約運行成本,整體上提高了電廠的經濟效益,具有一定的借鑒價值。

參考文獻

[1]譚建坤.火電廠鍋爐設備節能診斷及降耗措施分析[J].熱電技術,2010(4).