此方法十分有效,不會提鬆封隔器。而且適用範圍廣,不論是直井還是大斜度定向井、叢式井、不論是套管測試還是裸眼中途測試,此方法均有效。套管測試最大井斜達59°30'。裸眼測試最大井斜達49°。
4 實例介紹
下麵列舉兩個測試難度大,並具有代表性的測試操作介紹其具體操作過程。
4.1 1井大斜度定向井裸眼中途測試
1井是一口預探井,井徑8,/l’,井深1660.64m,層位Ef2,井斜49°,方位角340°,表層套管下深78.77m。,技術套管下深799.95m.鑽探時有良好油氣顯示,井深1637.75m槽麵有含油顯示,泥漿含油增加5%。井深1625.0一1660.64m鑽進時錄井、取芯顯示較好,油浸一層1.24m,油跡5層3.23m,熒光一層1.3m。測試層段為1625.0—1660.64m;目的:求產能。
根據電測井徑資料,選擇封隔器卡點深度為1614—1620m,采用雙封隔器井底尾管支撐測試管柱。在測試管柱快下到井底時,遇阻下不去,經多次活動管柱仍下不去,與井隊等有關人員分析,懷疑井深有誤,決定就這樣座封測試。慢慢上提管柱懸重48噸,下放管柱懸重38噸,下放到底(下不去),並在管柱上作一標記,下放管柱加壓至20噸,延時一段時間後開井,鑽壓突然消失為0,管柱下移,環空液麵猛降,上提管柱關井,又接上一根短鑽杆2.4m,繼續座封開井,座封負荷仍為20噸,開井90分鍾,泡泡頭顯示一般。
關井,采取頓頓上提辦法上提測試管柱,懸重增加至58噸左右立即下放管柱加壓至20噸,觀察指重表指針擺動情況,指針在慢慢回擺,說明井下MFE延時機構在延時,芯軸慢慢下移,其上部管柱沒有出現卡鑽現象.延時結束後,指重表指針不再回擺,且沒有開井顯示,說明MFE已處於關井狀態,再加壓至20噸(因井底不實未作標記)。
測試取得成功,獲得日產量為29.9方的工業油流,地層壓力14.21MPa,表皮係數—3.36等地層參數,為某地區的勘探提供了新思路(首次發現)。完井後對該層又進行了套管測試,測試產量8.75m3/d,地層壓力12.148MPa,表皮係數2.25。根據兩次測試成果,發現地層壓力出現衰竭,該井控製麵積較小,這同導數曲線反映的岩性尖滅相一致。
4.2 井選層錨支撐裸眼測試
2井,井深1731.26m,井徑81/2’,井斜30°30’,95/8”技術套管下深1692.5m。在,鑽並過程中,取芯、電測等綜合解釋。
根據井身結構,將封隔器座封在技術套管內對其下部裸眼段進行測試,並選擇選層錨支撐裸眼測試管柱。管柱下完後進行上提下放操作練習,柴油機轉速調至最低,油門也調至最小,上提管柱停止後刹不住,繼續上行一段距離後才停下,無奈隻有采用頓頓上提法。下放管柱,上提至卡點位置,在管柱上作出標記(與轉盤麵平齊),旋轉管柱加玉座封開井.關井,頓頓上提管柱至記號,標記出現後立即下放管柱加壓至座封負荷。延時一段時間無開井顯示。重複上述操作完成二開二關,測試成功。測試成果為油層,日產量為30.45m3。
5 結論
5.1本方法簡便、實用、可靠。
5.2本方法解決了大斜度定向井、叢式井(特別是其裸眼中途測試)測試的難關。
5.3本方法解決了淺井,管柱強度大,鑽機提升動力大,上提高度難以控製的問題。