正文 GDX1包裝機組鋁箔紙刻R輪的兩次改進(2 / 2)

3)經過測量鋁箔紙下紙通道的間隙是4 mm,改進既要保證被壓弧的鋁箔紙能順利的通過輸送通道,又要保證鋁箔紙挺直的下落。原來的壓弧隻是在鋁箔紙上,壓上深度淺,寬度大的兩條弧線,不能保證鋁箔紙整個寬度的挺直。而鋁箔紙還有卷曲現象,鋁箔紙兩側邊會產生翹曲,輸送過程會撞到導板的斷開處,使鋁箔紙產生堵塞現象。根據上述現象,在鋁箔紙的全長加上相向的壓弧,來解決鋁箔紙兩側翹曲,使鋁箔紙的整個寬度保證挺直,鋁箔紙在整個輸送過程中隻限製在導板寬度平麵範圍內變化。

4 改進方案的實施

1)針對上述所分析的鋁箔紙彎曲,變形現象,決定增加壓弧輥數量,並改變輥形狀,通過幾次實踐,最終選擇壓弧深度為2 mm,經過測量原壓弧輥固定軸的中心距為22 mm,兩軸分別是直徑12 mm和直徑8 mm,為了保證工藝要求,壓弧達到既圓滑又不壓破鋁箔紙,選用球輥子外圓直徑24 mm,圓弧半徑為4 mm,內孔分別為直徑8 mm和直徑12 mm的兩種輥子。在定長鋁箔紙刻上的壓弧數越多,整張鋁箔紙更加挺直,保證鋁箔紙在輸送通道順利的輸送,消除在導板斷開部分堵塞。

把原來的兩對壓弧輥改為六個壓弧輥,使鋁箔紙挺直,進行如下改進。

在不改變兩對壓弧輥軸間距和導板位置情況下,將圓弧半徑12 mm,槽寬18 mm,改為內孔直徑為12 mm的兩個輥子。第一個輥子與第二個輥子中心距為16 mm。在軸直徑為12 mm上麵安裝兩個輥子。把凸輥的凸麵半徑為4 mm,凸麵寬度為8 mm,凸輥外徑為22 mm,改為左側棍子,外徑24 mm,內孔直徑為8 mm的一個輥子,改進後,在單張鋁箔紙上壓下兩條寬度為8 mm,深度為2 mm的壓弧。

2)通過第一次的改進,堵塞現象仍有發生,經過分析,認為再增加刻R輪數量,並使壓弧產生正反方向的壓弧效果可能會更好,所以在第一次改進的基礎上進行了再次嚐試。選用在鋁箔紙壓上正反相向壓弧,能達到各方麵的要求。就是在直徑8 mm軸上再增加兩個滾輪,使得改進後在鋁箔紙上形成相向的壓弧。設備運行後,觀察發現因鋁箔紙彎曲變形造成的卡紙現象基本得以消除,達到了預期的效果。

5 使用效果

此項改進於2013年8月經過在GDX1-1#機實施後運行半年效果良好,進而在其餘5組X1包裝機上進行了全麵改進,根據實際調查統計鋁箔紙單耗比改進前降低了0.056kg/箱(改進前為3.090kg/箱,改進後為3.034kg/箱),鋁箔紙彎曲變形堵塞停機明顯減少。

X1包裝機鋁箔紙供紙機構改進刻R輪後,運轉效果良好,解決了鋁箔紙因彎曲變形造成的故障停機問題。此項改進大大降低了維修調整時間。使設備適應輔料能力大大提高,提高了設備效率。

6 結束語

隨著國內卷煙市場競爭越來越激烈,對設備的要求越來越高。隻有根據實際情況發揮設備潛能,對其不斷進行研究和改進,不斷提高設備台效,增加企業效益。通過對鋁箔紙刻R輪的成功改進,提高了分析問題解決問題的能力,為今後技術創新和改進打下良好的基礎。

參考文獻

[1]ZB25型包裝機組[M].中國科學技術出版社,2001.