對此,可減少蒸汽管徑,提高蒸汽流速,從而達到增強汽水換熱的目的,或者增加蒸汽調節閥,能夠根據負荷調節蒸汽的供入。李雲虎對此的解決方案是,加裝自水箱至除氧頭的進氣管,繞過填料層。從而在高負荷時增加除氧頭的進氣量,提高了換熱量和氧氣的析出;同時,避免了在填料層形成水阻氣的現象。
(5)除氧器內發生汽、水衝擊。除氧器內發生汽、水衝擊也會引起除氧器的振動。引起汽水衝擊的主要原因是:進水溫度低及進水量波動大,淋水盤孔鏽蝕堵塞發生溢流;噴嘴脫落,使進水呈水柱狀衝向排氣管等。以上因素均可導致汽、水流偏斜,氣流速度、壓力不均引起壓力波動,從而引起除氧器振動。
1.3 由除氧器零部件損壞導致的振動
(1)支撐單薄不穩,除氧器的管係固定不牢、鬆動。撐單薄不穩,除氧器的管係固定不牢、鬆動這一點往往容易被忽略,尤其是除氧器內部的零件鬆動,由於太簡單而不被注意。而且這種振動往往出現在機組啟動或負荷劇烈變動時。這種振動應引起足夠的重視,也應列在電廠經常檢查的項目中。發現問題,即使排除。
(2)除氧器內霧化噴頭脫落形成水注。除氧器內部的噴頭出現脫落,形成水柱,引起蒸汽的迅速凝結,造成水擊,產生振動,長時期振動會引起其它噴頭脫落,使振動加劇,形成惡性循環,長期運行中,極有可能造成事故的發生。
2 除氧器振動的預防措施
總結以上引發振動的諸多原因,提出以下防振的原則:(1)盡量避免大溫差的水在除氧器內大量摻混;(2)盡量避免與除氧器連通管道內形成汽水兩相流;(3)盡量減少單個除氧器的負荷波動幅度和頻率;(4)保持蒸汽,疏水,補水管道的暢通,工質連續穩定的通入和輸出;(5)除氧器內汽水溫度的變化應連續、穩定、均勻,合理選擇汽水的引入方式和位置;(6)除氧器的閥門和開關及其他機械固定或支撐,應經常的檢查並及時的維修;(7)應注意避免管道間的相互幹擾,造成汽水意外相遇,形成衝擊;(8)現場運行人員應嚴格按照運行規程操作。振動一旦產生,應深入的分析產生的機理,找到合適的、根本的解決措施。
3 結語
除氧器是一個運行在複雜環境下,可靠性相對較低的換熱設備,但是在電廠汽水循環中具有不可替代的作用。而除氧器的振動是一個經常的,多因素引發的現象,若不加以控製,就可能會損害除氧器的工作性能,甚至引發事故。因此運行中,應嚴格監控除氧器的工作狀態,發現振動,及時處理解決。
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