正文 水力發電廠繼電保護的運行及分析(2 / 2)

1.4 10kVⅠ段母線檢測

經檢測發現10kVⅠ段母線數屬於絕緣電阻,同時經過42kV交流耐壓的測試以後也並無不正常的現象出現。

1.5 分析差動保護誤動作的因由

1.5.1 差動裝置沒有經過完善的調試。雖然裝置規定整定值是1.5A,然而由於整定插頭的位置不能適應1.5A的要求,所以出現整定值不穩定的故障。去除區外故障又或者是在變壓器空投的時候,會有較大的勵磁湧流和不平衡電流出現,因為裝置的問題不能平衡2LH與1LH之間的電流,同時添上機組運行狀況良好的時候所出現的0.06A的差流值,也就讓流出裝置電流與引入裝置的電流之間的差額值已經達到了1.5A,裝置不能辨別區外故障與區內故障,這就致使保護裝置出口,這就是導致保護裝置發出誤動作信號的最重要的原因。

1.5.2 在主變壓器高壓側的兩個電流互感器無相匹配。主變壓器高壓側的1150與1925斷路器所采用的伏安特性、電流互感器型號不相同,當外部短路故障發生的時候,1925上所采用的LRD—110型電流互感器非常輕易就出現飽和的狀態,最終致使保護裝置發出誤動作信號。

1.5.3 差動回路有幾個點接地的現象。

2 解決對策

(1)在實際運行的時候要注意電流互感器是否相匹配的問題,如果發現電流互感器不相匹配的時候,一定要及時處理好。

(2)由於差動回路有幾點接地的現象而致使出現分流,又或者是在差動保護電流互感器的接地附近開展電焊作業的時候出現裝置的拒動、誤動。為了防止這種故障的發生,在電流互感器的二次回路變更為控製室一點接地的方法。

(3)依據運行狀況良好的時候設備的差流的關係為N1/N2=I1/I2,調整1LH插頭位置到5.0,再次測試保護裝置。

經過上麵兩個方法處理之後,當運行方式改變(在#1變壓器空載運行,高壓側斷路器“合”位、低壓側斷路器在“分”位運行)時,#1主變壓器出現差動保護動作。出現這個故障之後,再次進行了整套的檢測工作。檢測到當變壓器的高壓側電流互感器極性的時候,1925與1150這兩個電流互感器之間出現240度的相位差,這跟檢測數據和運行方法相較發現相位差偏大值達到60°,其餘的檢測項目都無異常發現,表明高壓側互感器Y/△轉換有異常。為此,要尋找一種解決矛盾的方法,使得電流互感器既有足夠的反饋深度,而又不產生差動保護動作,這就需要采用相位補償技術。

經過研究得知,因為二次電流的相位不一樣,在外部故障、符合大幅度波動與正常運行的時候同樣也會產生一個差流被引入保護裝置中,致使保護裝置出現誤動作。通過幾次的試驗,為了使1150和1925電流互感器的各個相位差滿足規定的範圍,采用滯後補償及超前補償相結合的方法,再次調整了高壓側互感器Y/△轉換。

(4)經過檢測,發現#1主變壓器差動保護出現誤動作的原因,在經過處理之後,運行的安全性及可靠性明顯增強,為機組的安全運行提供了有力的保障。

(5)二次諧波製動係數為12.13%,與規定的諧波製動係數相比較,偏低15%~20%。這對變壓器空投有利,然而當內部出現故障的時候,有可能會導致主元件動作時間延遲數毫秒,對實際運行沒有損害。

參考文獻

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作者簡介:孫紅軍(1969—),男,供職於大慶石化公司熱電廠,研究方向:熱能動力。

(責任編輯:周 瓊)