優衣庫的銷售規模擴大了,但利潤增長卻開始停滯不前,公司麵臨著一個如何讓銷售額跨越1000億日元大關的壁壘。宜早不宜遲,優衣庫當時不進行一次從零開始的徹底改革恐怕是不行了。從1998年6月開始,優衣庫推行了ALL BETTER CHANGE(簡稱“ABC行動”)的改革運動。英文字母的ABC,寓意著一切的改革都從基礎的東西開始。
ABC改革的具體措施歸納起來有以下幾點:對中國的服裝加工廠進行一次清理,提高生產的集中度,把原來140家的加工廠縮減到40家,同時增加每家廠的生產量,從而提高麵料和縫製的質量。同時,柳井正還通過各種形式的改革,使優衣庫逐漸向專業的管理團隊過渡。他明白,團隊的力量永遠比一個人強大,而這恰恰也是所有具有大智慧的人所認同的一個觀點。
“ABC計劃”改革的成效遠比預想的效果要好。在同年10月的雙麵絨的宣傳活動和11月的原宿店開業的活動中,該計劃起到了很好的推動作用。到1999年8月的決算預期中,優衣庫的年度銷售額突破了1000億日元大關,實現了1100億日元的銷售業績,店鋪的數量上升到了368家。
啟動“匠工程”
商品企劃做得再好,在生產的過程中隻要一個環節出現疏漏,商品的價值就會跌到一文不值。當時,優衣庫已經確立商品企劃、生產、物流、銷售一貫化的SPA(SpecianyStoreRetailerofPrivateI,自有品牌服裝專業零售商)商業模式,產品委托給廠家和商社進行生產。
優衣庫品牌的商品,最開始是委托中國廠家生產。日本的人工成本很貴,像紡織工業這種勞動力密集型的企業已經很難生存下去。中國是知名的世界工廠,廉價的勞動力成為世界各地知名企業爭相攫取的目標。同時,中國也是棉紡織大國,在中國生產服裝,優衣庫可以節省一大筆成本。
但這也同樣埋下了隱患。優衣庫的商品委托中國廠家生產,雖說降低了每一個商品的單價,但由於生產廠家並沒有什麼賺頭,他們不會盡心盡力地去做生產管理,最終成交給優衣庫的商品也往往達不到原先的品質預期。即使是優衣庫自己設計的商品,在工廠裏生產時,如果不派專人在生產現場進行嚴格的跟蹤管理,品質也是絕對得不到保證的。所以發生了諸如紐扣釘偏了、紐扣很快脫落,或是把衣服的裏子做成了外麵,外麵的料子做成了裏麵等很多事情。當這樣的事情發生在外國的加工廠,令優衣庫真是鞭長莫及。
優衣庫如果想生產價廉物美的商品,自己的人就必須自始至終投身現場,做好每一個生產環節的管理。優衣庫經曆了各種各樣的探索,並啟動了至今還在繼續的“匠工程”。
首先,優衣庫要踏進中國工廠的生產管理環節,(薑承剛總編點評:中國人有足夠的聰明靈活創新,隻是局麵太小,投機取巧。這種取巧能力,如果不用在仿製,用在自己的發明創造上,那就完全是不同層次。)原先出差式的管理方式顯然是不行的。為了解決這一難題,1999年4月,柳井正在上海設立了生產事務所;同年9月,在廣州設立了生產管理事務所,以便於委托專人常年駐紮在中國。
其次,要想生產適合日本人穿的衣服,就需要按照日本的生產模式進行生產。如此一來,提高中國生產廠家的生產技術就勢在必行。日本是一個紡織大國,而那一時期日本的紡織業已經開始出現衰退,很多年長的技術工人已經沒有用武之地。柳井正便網羅日本境內擁有30年以上資曆、平均年齡超過60歲的成衣技術人才組成“紡織工匠團隊”輸送到中國工廠,負責監控重要的環節以及教育新員工。一開始,這隻是個13人的小組織,後來慢慢擴展到40人的規模。
中國工廠一開始對“匠工程”這一舉措是有抵觸情緒的,不管是中國工廠的管理者還是普通員工,都想繼續采用自己原有的方式進行生產,並總拿這樣的話來搪塞:“我們自己能夠管好質量,不用你們多管閑事”。不過,經過一段時間的技術指導,他們看到了技術提升帶來的好處,於是,態度也出現了一個180度的大轉彎。這些加工企業產品的品質提高了,也就加強了他們在市場中的競爭能力,具備接單加工世界著名品牌服裝的資質。
“匠工程”取得了具體成效:一方麵解決了中國工廠技術人才缺乏的問題;另一方麵為中國工廠解決了不懂日本加工技術的難題;同時,還最大限度地發揮了那些老工人的價值,是一舉三得的事情。“匠工程”貫徹實施之後,中國工廠再生產出來的產品和質量有了很大提高,確保了優衣庫的生產進度和質量。
優衣庫通過不斷創新和貼近消費者,各產品線均取得國內消費者認可,(薑承剛總編點評:中國企業必由之路:從中國製造到中國創造,從仿製王國到發明王國。)並憑此排名日本休閑服裝銷售的首位,同時成為名列世界服裝零售業前茅的企業。